Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/rbti/lib/lang/php-gettext/gettext.inc on line 148
Implementasi Lean Manufacturing untuk Mereduksi Waste pada Proses Produksi ARC Chute
 
 
 
Select Language
Simple Search
Advanced Search
Title : Author(s) :
  • SEARCHING...
Subject(s) :
  • SEARCHING...
Pembimbing : Publish Year : GMD : Collection Type :
RECORD DETAIL
Back To Previous  
Title Implementasi Lean Manufacturing untuk Mereduksi Waste pada Proses Produksi ARC Chute
Edition
Call Number 2015/I/02
ISBN/ISSN
Author(s) Shodiqi, Imam As
Subject(s) Lean Manufacturing
Borda Method
Root Cause Analysis(RCA)
Classification 658.5 Sho i
Series Title
GMD Tugas Akhir
Language Indonesia
Publisher Jurusan Teknik Industri FTI - ITS
Publishing Year 2015
Publishing Place Surabaya
Collation 24 cm
Abstract/Notes Kata kunci : Borda method, Lean Manufacturing, RCA (root cause analysis), Value Stream Mapping, Waste.
Specific Detail Info PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen-komponen mesin, kompor, aksesoris berbasis logam, dan memasok komponen elektronika ke beberapa perusahaan multinasional. Berdasarkan data historis perusahaan, pada pelaksanaan proses produksi ditemukan indikasi terjadinya waste. Hal tersebut tentunya akan memberikan efek buruk bagi perusahaan baik dari segi profitabilitas maupun kelangsungan perusahaan. Untuk mengidentifikasi waste, dilakukan analisis dengan pendekatan lean manufacturing. Value Stream Mapping digunakan untuk menggambarkan sistem produksi secara keseluruhan, kemudian dilakukan identifikasi tipe aktivitas dan waste yang berpengaruh dengan menggunakan Borda method. Root Cause Analysis digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya waste yang berpengaruh pada proses produksi. Langkah selanjutnya ditentukan alternatif-alternatif perbaikan berdasarkan waste yang terdapat pada proses produksi. Bentuk dan jenis improvement disesuaikan dengan jenis waste kritis yang akan diperbaiki. Waste yang paling berpengaruh adalah defect dan inventory. Berdasarkan pengolahan root cause analysis, maka rekomendasi yang diusulkan adalah perbaikan layout pada proses produksi, penentuan alternatif supplier, pembelian mesin cutting fiber dan pengurangan proses weighting. Dari hasil analisis current state mapping untuk value added time terdapat perbaikan sebesar 0,01% dan untuk total lead time terdapat perbaikan sebesar 83,3%.
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Pembimbing Prof. Dr.Ir. Moses L.Singgih, MSc.Ph.D
Volume
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous